在发电机102底部纵向两侧与对应的的下箱体顶板114之间分别设有2个发电机输出轴对中调节机构3,每个发电机输出轴对中调节机构3的位置与发电机底脚螺栓30的位置对应,其包括螺套31和调节螺钉32,发电机地脚螺栓30从下至上依次穿过下箱体顶板114、螺套31和发电机底板104,通过固定螺母301固定连接发电机102底部和下箱体顶板114。螺套31顶部抵靠在位于发电机底板104上,螺套31下端与下箱体顶板114通过螺纹固定连接。拧入发电机底板104的调节螺钉32与螺套31相邻,调节螺钉32下端端头抵靠在下箱体顶板114上。正向或反向拧动发电机102底部一角的调节螺钉32,就能抬高或降低发电机102的一角,便于发电机轴和柴油机输出轴的快速对中;再旋转相应的螺套31,垫实对应的发电机102底部一角与下箱体顶板114之间的空隙,使得发电机底部支撑得更可靠。以某型柴油发电机组为例,其公共底座采用牌号为q345b为低碳钢板作为基材焊接而成,柴油发电机组运行时,在工作转速范围内各阶次振动量都符合要求。公共底座的比较大应力在发电机与柴油机连接处,此处比较大应力为258mpa,远低于q345b的许用应力,使得本实用新型的使用非常安全。除上述实施例外,本实用新型还可以有其他实施方式。常州专业做浮筑楼板浮动地台的公司。江西德国浮筑楼板减振块公司
随着建筑中所配置的机电设备不断增多,设备振动的低频固体噪声污染对人们身心健康的影响已经被证实。所以,2008年以来国家环保部每年均将室内低频噪声控制技术列入《国家鼓励发展的环境保护技术目录》中。技术名称:室内低频噪声和固体声污染控制设备及集成控制技术。技术内容:该技术采用以低频噪声和固体声分析识别技术为基础的高效低频隔振器件、隔振基础等各类隔振系统,控制室内噪声。隔振效率在宽频带>95%,采用集成控制技术,可以使室内低频噪声(200hz以下)和固体声减低10db以上。适用范围:城市民用建筑和公共建筑的低频噪声和固体声污染控制。设备振动噪声其主要的传播方式是以低频振动通过建筑结构传递的结构噪声。减弱设备的振动传递是通过消除它们之间的刚性连接实现的。目前解决问题的方法是,在设备与建筑结构间配置由刚性质量块及隔振器组成隔振机座。由于设备在启动及关闭阶段,转速在0~额定转速的变化过程中的某一阶段,必然会出现阻尼弹簧隔振器固有频率与旋转设备扰动频率一致的情形,导致产生共振现象,隔振失效。在某种场合对设备隔振要求很高的情况下,一次隔振满足不了隔振要求时,需要采用二次隔振。甘肃冷却塔浮筑楼板减振块多少钱声华声学专业提供浮筑楼板深化和工程。
①质安员职责对该项目的质量安全负直接责任,***监督该项目的工程质量,定期对员工进行安全生产和文明施工教育;监督检查进场人员遵守施工现场安全保卫制度;安全操作是否符合国家有关安全技术操作规程和规范;是否符合有关用电、防火规范,有权制止一切违章指挥、违章作业,并定期向项目经理汇报工作;对施工过程中的质量随时检查,发现问题及时解决;负责进场材料的检验工作,并作质量记录;负责保管进场物资,防止进场物资遗失和损坏;负责处理工程中出现的安全事故;负责本工程成品、半成品保护工作。
随风机转动的粉尘在风叶导风锥内部不断移动造成不平衡,引起风机轴承振动速度上升。当风机做动平衡测试后,振动速度正常,运行后又重新积灰引起振动速度上升。原因找到后,在导风锥上割口,彻底清理内部积灰,并用密封胶对导风锥与轴之间的间隙进行封堵,见图2。3)再次启运,风机前后轴承振动速度保持在,但运行20h后,又出现振动速度上升,停机检查发现间隙内用于封堵的密封胶受温度及离心力的影响部分脱落,导致导风锥内再次积灰。经与风机厂家技术人员沟通,为了杜绝导风锥内积灰,决定将导风锥暂时割除,重新做风叶动平衡测试。风机启动后转速980r/min,前后轴承振动速度分别为2.1mm/s、1.1mm/s,风机空载运行电流163A,带料运行电流为186A,见图3。4)2017年5月份限产停窑期间,为取得更好的节能效果,公司技术人员决定恢复导风锥,导风锥角度仍按原角度设计,为避免再次造成风机振动,同时在导风锥与风机叶轮中盘焊接处留了20mm间隙,当粉尘进入导风锥后,在离心力的作用下从间隙甩出,不会集结在风叶上。恢复导风锥后,风机轴承振动速度仍保持在2.0mm/s左右,电流从186A下降到180A,见图4。4改造效果风机改造后的运行参数及对比见表3和表4。水泵隔振怎么做?上海厂家。
2h后前后端轴承振动速度分别上升至3.1mm/s、4.2mm/s。操作员采取降风机转速的措施,5h后,风机转速已降至930r/min,但风机后轴承振动速度仍上升至6.0mm/s并跳停。风机轴承振动曲线见图1。2)停机后,现场检查发现风叶上有积灰,判断振动原因为风叶积灰引起,清理风叶、现场作风叶动平衡测试后空负荷试运,后轴承振动速度为1.0mm/s。带料运行,风机转速仍控制在970r/min,运行电流155A,前后轴承振动速度分别为/s、1.3mm/s。运行8h后振动速度再次上升至5.8mm/s并跳停。随后对风机轴承进行检查,未发现异常;对风机联轴器重新找正并清理风叶,再次作风叶动平衡测试,发现风叶振动相位发生变化。风机在试运行及带料运行前振动速度都在2.3mm/s以下,但是在运行几小时后,振动速度持续上升,通过对多次动平衡测试数据进行总结和分析,发现每次测试,振动相位都在改变,由此判断振动不平衡的原因不是风叶不平衡造成,应为风叶上的积灰引起,且积灰位置随风机转动不断发生改变。再次对风叶进行***检查,发现风叶内圈的导风锥与轴之间的结合处存在微小间隙。风机运行时,气体内所带的粉尘通过间隙进入导风锥内部,当粉尘增加到一定量时。上海专业做水泵隔振的隔声推荐?贵州德国浮筑楼板减振块深化
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橡胶隔振器的纵向间距l1与公共底座长度l之比为l1/l=~。进一步的,三角形加强筋板倾斜设置在柴油机和发电机的相邻处,三角形加强筋板的上、下端分别与柴油机轴承支撑座上侧和发电机端面板上侧固定连接。进一步的,发电机底部纵向两侧与对应的的下箱体顶板之间分别设有2个发电机输出轴对中调节机构,所述发电机输出轴对中调节机构包括螺套和调节螺钉,发电机地脚螺栓从下至上依次穿过下箱体顶板、螺套和发电机底板,通过固定螺母固定连接发电机底部和下箱体顶板;螺套顶部抵靠在位于发电机底板上,螺套下端与下箱体顶板固定连接;拧入发电机底板的调节螺钉与螺套相邻,调节螺钉下端端头抵靠在下箱体顶板上。本实用新型结构紧凑、安装方便快捷,采用排列成三角形的3个橡胶隔振器支撑公共底座和其上的柴油机发电机组,通过三点确定一个平面的稳定支撑型式取代现有的8个橡胶隔振器分成两排的支撑型式,确保3个橡胶隔振器位于同一个支撑平面上,**减少了安装工作量,使柴油机发电机组在船舶内或陆地上的预埋基板安装工作量减少了62%,安装时间节省了50%。本实用新型一端高另一端低的阶梯状纵向支承箱体及三角形加强筋板的公共底座结构型式还**减少了柴油机发电机组扭振应力。江西德国浮筑楼板减振块公司